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标题: 【求助】包衣哪些方面对溶出有影响? [打印本页]

作者: jom    时间: 2014-3-11 20:53     标题: 【求助】包衣哪些方面对溶出有影响?

最近在做一个项目,素片的溶出度没有问题,但包完衣之后,溶出度就降低了,请问各位大师,包衣哪些方面对溶出有影响?
作者: ay123    时间: 2014-3-11 20:54

包衣的厚度,也是片子的增重对溶出有一定的影响,崩解时间延长,溶出时间自然增加。
作者: 夜蓝星    时间: 2014-3-11 20:55

包衣的材料,包衣的增重。不同的材料对于片芯的溶出时间是不一样的
作者: 熊猫    时间: 2014-3-11 20:55

打电话问卖给你包衣粉的厂家。他们的技术服务说不定能给你好的指导。
作者: 小牛牛    时间: 2014-3-11 20:56

包衣后肯定会对片剂的溶出有一定影响,但若是普通的薄膜衣应该影响不大。不知你们用的什么包衣材料,再咨询一下厂家吧!
作者: 小黄    时间: 2014-3-11 20:56

除了厚度,当然,还有你所用的 包衣材料是什么?自己配的还是预混好的配方等等
作者: jom    时间: 2014-3-11 20:58     标题: 回复 #4 熊猫 的帖子

我们是自己用几种物料配在一起的包衣粉,包括羟丙甲纤维素6CP、丙二醇、喹啉黄、二氧化钛、滑石粉。。
作者: jom    时间: 2014-3-11 20:58     标题: 回复 #6 小黄 的帖子

我们自己配的,包括羟丙甲纤维素6CP、丙二醇、喹啉黄、二氧化钛、滑石粉。。
作者: jom    时间: 2014-3-11 20:59

还有个比较关键的问题是,我们在中试包衣的时候,溶出是没有问题的,但放在大车间进行包衣溶出就变慢了,我们用同一批素片(大车间包衣溶出不合格的)在中试也模拟了大车间包衣的参数,时间,结果溶出是没有问题的,所以现在不知道哪里出问题了
作者: a456    时间: 2014-3-11 21:00

还有个比较关键的问题是,我们在中试包衣的时候,溶出是没有问题的,但放在大车间进行包衣溶出就变慢了,我们用同一批素片(大车间包衣溶出不合格的)在中试也模拟了大车间包衣的参数,时间,结果溶出是没有问题的,所以现在不知道哪里出问题了



说白了就是小试生产怎么样都合格,大生产就卡壳。无比郁闷!

纯属个人意见:

1.包衣材料好多啊,计算包衣增重量的大小并与中式实验做个比较,包厚了影响溶出。平衡点抓一抓。(就算模拟数据,小试与大生产是2个概念)

2.包衣前后片子的硬度有无变化,依楼主所言现象应该变硬。

3.做素片的崩解时限没有,本身素片就不好,你还怎么要求包衣片合格。
作者: ayanyang    时间: 2014-3-11 21:00

你可以按以下几条进行分析一下:

1、 对大生产的包衣物料,和小试的包衣物料进行确认种类,批号是否一致,是否物料出了问题。



2、 包以后片子的硬度会变大,对于速释片,包衣对溶出的影响因包衣厚度和包衣粉的配方而异。不知道你们的溶出判定时间是多少分钟?一般速释片的薄膜包衣对30分钟溶出判定的影响都很小。



3、注意观察溶出的现象,包括大生产和小试的素片和包衣片,注意衣膜的溶解情况和片子的溶散时间是否基本一致。有可能做一下溶出曲线,了解溶出的前期和后期的情况,更有利于分析溶出变缓的原因。通过溶出现象和溶出曲线可以知道是否是包衣膜的影响,还是片子后期溶出出现了问题。



以上属于个人观点,希望有所帮助!
作者: jkh123    时间: 2014-3-11 21:01

可以从下面几个方面考虑:

1、中试和大生产包衣时配制的包衣液的量肯定不同,每次包衣素片的量也是不同的,因为是自己配的包衣液,考察一下不同配制量的包衣液对溶出的影响,可以用大生产配的包衣液在中试设备上包衣,看包出来的产品溶出是不是合格。

2、中试和大生产包衣的时间也是不一样的,排除一下是不是包衣时间的长短对溶出有影响,可以观察一下中试和大生产包衣后产品的溶出现象是不是一样的。
作者: jom    时间: 2014-3-11 21:02     标题: 回复 #9 jom 的帖子

素片是没有问题的,崩解时限也做过了,一分多就崩解完了,包衣增重也限定范围,在中试的是没有问题的,包衣之后,增加了一层包衣膜,硬度肯定会增加的,增加了,但中试的跟大生产的都一样,但就是中试的可以,大生产的不可以,
作者: 夜蓝星    时间: 2014-3-11 21:03     标题: 回复 #8 jom 的帖子

你好~这个配方是你们自己设计的还是用别人的?表面上看没有什么任何问题。

素片一分钟就溶出了,包了薄膜衣不能差这么多时间,你这样的配方,一般延迟10分钟到15分钟

不知道,你们要求延迟多少时间?
作者: jom    时间: 2014-3-11 21:04     标题: 回复 #14 夜蓝星 的帖子

是用别人的,我们要求是30分钟内含量达到96以上。
作者: 夜蓝星    时间: 2014-3-11 21:05     标题: 回复 #15 jom 的帖子

请问你们增重多少?降个0.5%增重看看是不是因为包衣粉的问题而引起崩解延迟?会不会HPMC有问题,但是中试小试都没有问题的。在增重3%的情况下,而且你的素片又在1分钟就能崩解的,那么15分钟肯定全部崩。总觉得包衣粉的问题不大。除非你的包衣粉比例非常特殊^_^。你这些包衣材料都是非常常用的。不行就换包衣粉吧。
作者: jom    时间: 2014-3-11 21:06     标题: 回复 #16 夜蓝星 的帖子

增重是4%,这个是转移项目来的,包衣粉这些都不能改
作者: 夜蓝星    时间: 2014-3-11 21:06

奇怪了,这个问题也不好说。HPMC是DOW的?相对质量好一点。小试崩解多少时间?如果小试也在25分钟左右,那放大的话,说不定就超了。增重4%的话,也要20分钟左右咯
作者: jom    时间: 2014-3-11 21:07

用的是日本信越化学的,是溶出,不是崩解。。
作者: 夜蓝星    时间: 2014-3-11 21:08     标题: 回复 #19 jom 的帖子

pharmacoat 606 这个东西 也不错 ,呵呵,用吊篮做崩解是偷懒的办法,大致知道一下数据。溶出仪做才是正规的。你这个问题暂时无解,也没有你的素片,也么办法试试 ^_^
作者: jom    时间: 2014-3-11 21:09     标题: 回复 #20 夜蓝星 的帖子

是啊,头都大了,等我找到解决方法的时候,我会公布出来,让大家也留意留意。。
作者: a456    时间: 2014-3-11 21:10

是啊,头都大了,等我找到解决方法的时候,我会公布出来,让大家也留意留意。。



楼主解决没有,对了忘记问你了,大生产时素片的溶出你检验没有,很关键,

原因是,虽然素片1分钟崩解成小的颗粒,就算能过去24目筛,不代表溶出合格。
作者: jom    时间: 2014-3-11 21:11     标题: 回复 #22 a456 的帖子

做了,素片是没有问题的,就是包衣之后出问题了。。

现在还没有解决呢
作者: 但是    时间: 2014-3-11 21:12

中试和大生产用同一批片子,结果相差巨大,我觉得,既然素片与包衣粉是一样的话,那就是设备的问题了,包衣机的工作参数等,对工艺进行下考察,温度,流速,气压等,应该能有改变
作者: jom    时间: 2014-3-11 21:12     标题: 回复 #24 但是 的帖子

我们在中试车间考察过大生产的参数(用的就是大生产出来的片子),结果是在中试包衣溶出是合格的,但大生产包衣出来的片子溶出就不合格。。
作者: 但是    时间: 2014-3-11 21:13     标题: 回复 #25 jom 的帖子

我想问下,中试与大生产所用的包衣机的设备,差异很大吗?型号,容积什么的
作者: 铃儿响叮当    时间: 2014-3-11 21:13

说下在做溶出时观察到的具体现象,两者具体有什么区别,包括溶出度方法:浆法还是篮法、转速、溶出介质等等。才好分析
作者: 龙泉    时间: 2014-3-11 21:14

不知楼主的问题解决了吗?原因是什么呢?希望能分享一下,谢谢!
作者: momom    时间: 2014-3-11 21:14

这是 正常 现象 ,一般包衣后片子硬度会上升1到2个点,因此包衣结束后一般溶出会有所下降,建议包以前素片硬度低控一点就好了
作者: 红旗渠    时间: 2014-3-11 21:15

观察中试和大试包衣片的溶出现象。

确认包衣增重相等。

配制前后包衣液一样?




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