安庆石化“三策并举”清洁汽油保供“两节”

近期,安庆石化炼油一部裂解装置原料油加工量高达2000吨以上,也担负着回炼重整拔头油、加氢粗汽油的任务。在双重夹击下,汽油产量大、硫含量高,操作难度加大,汽油干点、蒸汽压、硫含量等厂控质量指标难以控制,该装置采取“提前操作、跟踪优化、精‘吃’杂粮”三策并举,“因情制宜”各个击破,摘除质量“瓶颈”,全力为“两节”保供清洁汽油。

提前操作。该部将汽油质量指标分解细化成一些可调节性的工艺操作指标,保证优化目标明确,便于跟踪调节。该部针对汽油产量大,同时从分馏塔顶回流罐引进回炼的重整拔头油、加氢粗汽油组份偏重,职工提前操作,稍降分馏塔顶温度,搞好分馏塔的热量分布,成功减少汽油中的重组分,避免了汽油干点超标。

跟踪优化。针对吸收稳定液相负荷上升后,稳定塔分离精确度下降,汽油蒸汽压质量指标经常出现卡上限现象。该部职工跟踪优化,首先减少油浆蒸汽发汽量,提高分馏中段回流温度,保证吸收稳定系统热源。其次根据气温下降,吸收塔中段冷却器冷后温度下降,吸收效果好转,及时降低吸收塔补充吸收剂流量,减轻后序稳定塔操作负荷,提高稳定塔精馏效果,保证汽油中的轻组分拔出,确保了蒸汽压不超标。

精“吃”杂粮。目前,该装置加工的原料油硫含量大,同时重整拔头油、加氢粗汽油硫含量也高。汽油脱硫醇岗位负责将稳定汽油中的硫和硫醇脱除,对汽油进行精制净化。为保证汽油总硫合格,该部精“吃”杂粮,不仅每班进行两次采样分析化验出装置汽油的硫醇含量,同时在每星期三对汽油脱硫醇碱洗、抽提等中间部位采样分析汽油硫醇含量,根据化验成绩采取对应措施,并且职工还跟踪汽油脱硫醇各部位碱液浓度,及时更换碱液,保证汽油脱硫醇的反应深度。