巴陵石化烯烃部100%回收凝结水节能减排

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巴陵石化烯烃部100%回收凝结水节能减排
巴陵石化烯烃事业部实施凝结水闭式回收,基本实现装置凝结水100%回收,每年可节省除盐水40万吨,提升了中压蒸汽品质,改善了工作环境。

    在炼油生产中,蒸汽凝结水的水质较好,稍加处理可达到锅炉给水标准,且其蕴含丰富热能,可提高炉水纯度,减少炉面结垢,降低排污损失,减少制水费用和污水排放量,利用价值高。

    巴陵石化烯烃事业部凝结水主要集中在一联合、二联合、MTBE(甲基叔丁基醚)及苯乙烯装置,每年总量80多万吨。以往,因缺乏回收设施不完备,每年回收仅40万吨,凝结水回收利用率不足50%。

    对此,该事业部凝结水回收技术课题小组从回收方法、回收设备和处理手段等方面进行技术调研,确定回收方案。他们改造炼油装置火炬气柜伴热蒸汽系统,更换新增3路火炬蒸气,在去火炬山沿途排凝处加装7个疏水阀,统一引回装置利用,每小时减少7吨凝结水排地;高温回收原油罐加温用蒸汽冷凝水,不仅解决凝结水管线水击问题,还提高了原油罐原油的加温速率,每小时降低锅炉除盐水用量3吨左右;增加凝结水缓冲罐消除水击振动现象;优化改进二联合装置蒸汽冷凝水的回收流程,使外单位来凝结水直接送一联合装置,减少中间环节损耗,最大限度回收,锅炉每小时新增30多吨蒸汽凝结水,回收量明显升高。去年,他们在装置大修中完成新建凝结水处理装置,9月份投入运行,全面采用DCS操作,减轻了职工劳动强度,同时经除油除铁操作,凝结水油含量均小于0.5毫克每升,达到生产给水要求。
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